對煙氣流量計(jì)制造過程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)
點(diǎn)擊次數(shù):1904 發(fā)布時間:2021-01-08 05:53:59
摘要:為進(jìn)一步提升選煤廠對細(xì)煤顆粒的浮選效果,減少環(huán)境污染,對原有煙氣流量計(jì)制過程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在簡要介紹浮選原理的基礎(chǔ)上,給出優(yōu)化后的煙氣流量計(jì)制造工程系統(tǒng)設(shè)計(jì),并重點(diǎn)對加藥量控制、給礦濃度控制以及給礦量控制進(jìn)行重點(diǎn)設(shè)計(jì)與分析。優(yōu)化后的煙氣流量計(jì)制造方案在原選煤廠進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),應(yīng)用結(jié)果表明,優(yōu)化方案的浮選指標(biāo)(藥劑消耗、抽出率、灰分)均有明顯提升,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,*大地降低了工人的勞動強(qiáng)度,具有較好的經(jīng)濟(jì)價值,值得推廣。
引言
國內(nèi)選煤廠設(shè)備大型化以及采煤機(jī)械化的不斷發(fā)展,使得細(xì)粒煤粉不斷增多。粉煤的粒度越細(xì),給選煤工作帶來的難度也 就 越 大,對選煤方法也就提出更高的要求。浮選法主要用于細(xì)顆粒煤泥的分選,根據(jù)礦物原料表面性質(zhì)的差異,調(diào)節(jié)加藥量、給礦量、給礦濃度等參數(shù),將細(xì)顆粒礦物礦漿分離成滿足控制要求的精礦和尾礦,實(shí)現(xiàn)礦物分 選。傳統(tǒng)選煤廠的浮選工作停留在人工手動操作階段,工人依據(jù)經(jīng)驗(yàn),對浮選過程進(jìn)行觀察和操作,并達(dá)到一個滿意的浮選效 果。國內(nèi)外對礦物浮選的研究較多,如國外對浮選柱的研究起源于1915年,到20世紀(jì)80年代各種新型浮選柱層出不窮,并在浮選藥劑、空氣發(fā)生器等方面有較大改善和發(fā)展。國內(nèi)對浮選柱的研究于20世紀(jì)50年代開始,并研制出自己的浮選柱,高度越來越低、充氣方式逐步完善、礦化方式多樣化。浮選過程具有滯后性和慣性,且是一個時變系統(tǒng),控制過程中需要協(xié)調(diào)的變量較多,單純依靠人工經(jīng)驗(yàn)無法達(dá)到浮選指標(biāo)。為進(jìn)一步提高細(xì)煤顆粒的分選效果,減少環(huán)境污染,必須對現(xiàn)有的煙氣流量計(jì)制造進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
1浮選原理簡介
浮選是依據(jù)礦物原料表面的化學(xué)性質(zhì),向待浮選的礦漿中加入浮選藥劑和空氣,使其與礦漿充分融合,并根據(jù)各礦物原料的黏附程度的不同,分選出不同的礦物。浮選過程一般分為礦漿碰撞、黏附、上浮以及精煤溢出四個階段。礦物原料在浮選藥劑的作用下,與 空氣發(fā)生器產(chǎn)生的小氣泡發(fā)生充分碰撞,進(jìn)行礦物捕集。利用礦物間的疏水特性,礦物粘附于氣泡表面,氣泡不斷上浮,形成精礦泡沫層,精礦溢出浮選柱;由于尾礦的親水特性,尾礦沉入底部并排出。浮選流程如圖1所示。
2系統(tǒng)設(shè)計(jì)
煙氣流量計(jì)制造過程系統(tǒng)設(shè)計(jì)如圖2所示,由上位機(jī)、 PLC控制器以及外部元器件組成。上位機(jī)用于顯示煙氣流量計(jì)制造過程狀態(tài)參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)以及故障信息的顯示;PLC控制器是該系統(tǒng)的核心,以通信方式將浮選過程各數(shù)據(jù)信息傳送給上位機(jī),與系統(tǒng)外接的各傳感器、流量計(jì)、泵以模擬量輸入/輸出擴(kuò)展模式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。
外部元器件中的用于模擬量輸入信號采集的壓力傳感器測量泡沫層液位高度,泡沫層厚定義為液位低,泡沫層薄定義為液位高;科氏質(zhì)量流量計(jì)用于檢測礦漿的濃度,其原理是根據(jù)科里奧利效應(yīng),即礦漿流經(jīng)管子時會產(chǎn)生科里奧利力使其發(fā)生形變,根據(jù)礦漿質(zhì)量流量和密度可得到礦漿濃度。為彌補(bǔ)科氏質(zhì)量流量計(jì)安裝的不足,增加超聲波流量計(jì)和電磁流量計(jì)共同檢測礦漿濃度。用于模擬量輸出信號采集的外部元器件有變頻泵、離心式渣漿泵以及隔膜計(jì)量泵,分別用于尾礦控制、給礦控制以及給藥控制。
3自動控制過程分析
3.1 加藥量控制
加藥量控制過程是一個隨機(jī)動態(tài)過程,給定藥劑加藥量與礦漿流量以及礦漿濃度的關(guān)系如下:
G =K·Q·q(A -B·q) (1)
式中:G為原給定藥劑加藥量,kg/t;Q為礦漿流量, m3/h;q為礦漿濃 度,g/L;K為噸 煤 油 耗 量,kg/t,A 與 B 為經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。
圖3中的礦漿流量與礦漿濃度分別由科氏質(zhì)量流量計(jì)和超聲波流量計(jì)測得,并 以4~20mA 電流信號傳送給 PLC控制器。由 PLC控制器根據(jù)電流信號值計(jì)算出實(shí)際的礦漿濃度和礦漿流量值,對上述兩個值進(jìn)行邏輯處理以及運(yùn)算,得出實(shí)時加藥量。PLC 控制器將計(jì)算出的實(shí)時加藥量數(shù)據(jù)以4~20mA 的電流信號發(fā)送給隔膜計(jì)量泵,由其控制并實(shí)現(xiàn)加藥量過程的自動控制。
3.2 給礦濃度控制
給礦濃度控制策略采用常規(guī)的PID調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn),如圖4所示。在該控制系統(tǒng)中,給礦濃度設(shè)定值以及反饋的給礦濃度檢測值為PID調(diào)節(jié)器的輸 入,PID 調(diào)節(jié)器的輸出為變頻泵的頻率。該頻率可進(jìn)行自動與手動兩種控制模式。以變頻控制方式對濃密機(jī)的底流泵進(jìn)行精密轉(zhuǎn)速控制,即可控制濃密機(jī)排出的底流礦漿的濃度。
以式(2)為基礎(chǔ),對礦濃度進(jìn)行 PID調(diào)節(jié)控制,實(shí)時控制濃密機(jī)底流泵轉(zhuǎn)速,保證濃密機(jī)排出的底流礦漿濃度在合理區(qū)間。
3.3 給礦量控制
由于給礦量控制過程沒有滯后性干擾,因此其控制策略可用 PI調(diào)節(jié)器控制完成,如圖5所示。PI調(diào)節(jié)器的輸入為給礦量設(shè)定值以及反饋的給礦量檢測值,其輸出為調(diào)節(jié)閥的輸入。對調(diào)節(jié)閥的控制分為自動和手動兩種操作模式,即調(diào)節(jié)閥的開度既可以自動控制,也可以手動控制。
以式(3)為基礎(chǔ),對給礦量進(jìn)行 PI調(diào)節(jié),實(shí)時控制調(diào)節(jié)閥的開度,并對給礦量進(jìn)行精確控制。
4 應(yīng)用情況
煙氣流量計(jì)制造過程優(yōu)化設(shè)計(jì)完成后,在原選煤廠進(jìn)行為期三個月的工業(yè)試驗(yàn),并對優(yōu)化前后的浮選關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。應(yīng)用情況數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的浮選自動控制系統(tǒng),各關(guān)鍵浮選指標(biāo)參數(shù)都有明顯提升,詳見表1
5 結(jié)語
提升并加快選煤廠浮選過程的自動化、智能化進(jìn)程迫在眉睫,是進(jìn)一步提升細(xì)煤分選效果、減少環(huán)境污染的必由之路。浮選過程的藥劑控制、給礦量流量/濃度檢測、空氣發(fā)生器控制、液位控制等方面都需要進(jìn)一步展開研究。在后續(xù)的工作中,需要在硬件設(shè)備選 型、控 制 模型/算法優(yōu)化、全過程的自動化/智能化以及遠(yuǎn)程監(jiān)控等方面進(jìn)行更深入的研究。
管道煙氣流量計(jì)
電廠煙氣流量計(jì)
脫硝煙氣流量計(jì),電廠煙氣流量計(jì)
脫硝煙氣流量計(jì),不銹鋼煙氣流量計(jì)
靶式煙氣流量計(jì),脫硝煙氣流量計(jì)
測煙氣流量計(jì),脫硝煙氣流量計(jì)
鍋爐煙氣流量計(jì)在測量飽和蒸汽中對于生產(chǎn)效率的提升
電廠煙氣流量計(jì),管道煙氣流量計(jì)
脫硝煙氣流量計(jì)在測量蒸汽時產(chǎn)生誤差的來源及解決
電廠煙氣流量計(jì),測量煙氣的流量計(jì)
有效增加火電廠煙氣流量計(jì)使用壽命的日常維護(hù)方法說明
管道煙氣流量計(jì)在氣田生產(chǎn)中使用情況與計(jì)量問題分析
煙氣流量計(jì)在測量飽和蒸汽中對于生產(chǎn)效率的提升
煙氣流量計(jì)在電廠脫硝系統(tǒng)蒸汽耗量過大問題中的分析
工程設(shè)計(jì)中插入式煙氣流量計(jì)插入深度的選擇
淺談煙氣流量計(jì)在工業(yè)行業(yè)的應(yīng)用
煙氣流量計(jì)的信號組成及處理與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
對煙氣流量計(jì)制造過程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)
淺析電廠煙氣流量計(jì)在鉆井檢測系統(tǒng)方面的應(yīng)用
淺析高溫?zé)煔饬髁坑?jì)安全系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用
關(guān)于熱式煙氣流量計(jì)的抗干擾與電磁兼容特性分析
脫硝煙氣流量計(jì)的原理選用及安裝維護(hù)與故障處理
脫硫煙氣流量計(jì)在電廠脫硝系統(tǒng)蒸汽耗量過大的問題分析
鍋爐煙氣流量計(jì)的信號組成及處理與系統(tǒng)試驗(yàn)分析
關(guān)于管道煙氣流量計(jì)在汽輪機(jī)改造中的應(yīng)用及安裝調(diào)試
電廠煙氣流量計(jì)的原理工作流程與運(yùn)行參數(shù)及常見問題處理
高溫?zé)煔饬髁坑?jì)
高溫?zé)煔饬髁坑?jì)選型
脫硫煙氣流量計(jì),高溫?zé)煔饬髁坑?jì)
不銹鋼煙氣流量計(jì),測煙氣流量用什么流量計(jì)
引言
國內(nèi)選煤廠設(shè)備大型化以及采煤機(jī)械化的不斷發(fā)展,使得細(xì)粒煤粉不斷增多。粉煤的粒度越細(xì),給選煤工作帶來的難度也 就 越 大,對選煤方法也就提出更高的要求。浮選法主要用于細(xì)顆粒煤泥的分選,根據(jù)礦物原料表面性質(zhì)的差異,調(diào)節(jié)加藥量、給礦量、給礦濃度等參數(shù),將細(xì)顆粒礦物礦漿分離成滿足控制要求的精礦和尾礦,實(shí)現(xiàn)礦物分 選。傳統(tǒng)選煤廠的浮選工作停留在人工手動操作階段,工人依據(jù)經(jīng)驗(yàn),對浮選過程進(jìn)行觀察和操作,并達(dá)到一個滿意的浮選效 果。國內(nèi)外對礦物浮選的研究較多,如國外對浮選柱的研究起源于1915年,到20世紀(jì)80年代各種新型浮選柱層出不窮,并在浮選藥劑、空氣發(fā)生器等方面有較大改善和發(fā)展。國內(nèi)對浮選柱的研究于20世紀(jì)50年代開始,并研制出自己的浮選柱,高度越來越低、充氣方式逐步完善、礦化方式多樣化。浮選過程具有滯后性和慣性,且是一個時變系統(tǒng),控制過程中需要協(xié)調(diào)的變量較多,單純依靠人工經(jīng)驗(yàn)無法達(dá)到浮選指標(biāo)。為進(jìn)一步提高細(xì)煤顆粒的分選效果,減少環(huán)境污染,必須對現(xiàn)有的煙氣流量計(jì)制造進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
1浮選原理簡介
浮選是依據(jù)礦物原料表面的化學(xué)性質(zhì),向待浮選的礦漿中加入浮選藥劑和空氣,使其與礦漿充分融合,并根據(jù)各礦物原料的黏附程度的不同,分選出不同的礦物。浮選過程一般分為礦漿碰撞、黏附、上浮以及精煤溢出四個階段。礦物原料在浮選藥劑的作用下,與 空氣發(fā)生器產(chǎn)生的小氣泡發(fā)生充分碰撞,進(jìn)行礦物捕集。利用礦物間的疏水特性,礦物粘附于氣泡表面,氣泡不斷上浮,形成精礦泡沫層,精礦溢出浮選柱;由于尾礦的親水特性,尾礦沉入底部并排出。浮選流程如圖1所示。
2系統(tǒng)設(shè)計(jì)
煙氣流量計(jì)制造過程系統(tǒng)設(shè)計(jì)如圖2所示,由上位機(jī)、 PLC控制器以及外部元器件組成。上位機(jī)用于顯示煙氣流量計(jì)制造過程狀態(tài)參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)以及故障信息的顯示;PLC控制器是該系統(tǒng)的核心,以通信方式將浮選過程各數(shù)據(jù)信息傳送給上位機(jī),與系統(tǒng)外接的各傳感器、流量計(jì)、泵以模擬量輸入/輸出擴(kuò)展模式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。
外部元器件中的用于模擬量輸入信號采集的壓力傳感器測量泡沫層液位高度,泡沫層厚定義為液位低,泡沫層薄定義為液位高;科氏質(zhì)量流量計(jì)用于檢測礦漿的濃度,其原理是根據(jù)科里奧利效應(yīng),即礦漿流經(jīng)管子時會產(chǎn)生科里奧利力使其發(fā)生形變,根據(jù)礦漿質(zhì)量流量和密度可得到礦漿濃度。為彌補(bǔ)科氏質(zhì)量流量計(jì)安裝的不足,增加超聲波流量計(jì)和電磁流量計(jì)共同檢測礦漿濃度。用于模擬量輸出信號采集的外部元器件有變頻泵、離心式渣漿泵以及隔膜計(jì)量泵,分別用于尾礦控制、給礦控制以及給藥控制。
3自動控制過程分析
3.1 加藥量控制
加藥量控制過程是一個隨機(jī)動態(tài)過程,給定藥劑加藥量與礦漿流量以及礦漿濃度的關(guān)系如下:
G =K·Q·q(A -B·q) (1)
式中:G為原給定藥劑加藥量,kg/t;Q為礦漿流量, m3/h;q為礦漿濃 度,g/L;K為噸 煤 油 耗 量,kg/t,A 與 B 為經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。
圖3中的礦漿流量與礦漿濃度分別由科氏質(zhì)量流量計(jì)和超聲波流量計(jì)測得,并 以4~20mA 電流信號傳送給 PLC控制器。由 PLC控制器根據(jù)電流信號值計(jì)算出實(shí)際的礦漿濃度和礦漿流量值,對上述兩個值進(jìn)行邏輯處理以及運(yùn)算,得出實(shí)時加藥量。PLC 控制器將計(jì)算出的實(shí)時加藥量數(shù)據(jù)以4~20mA 的電流信號發(fā)送給隔膜計(jì)量泵,由其控制并實(shí)現(xiàn)加藥量過程的自動控制。
3.2 給礦濃度控制
給礦濃度控制策略采用常規(guī)的PID調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn),如圖4所示。在該控制系統(tǒng)中,給礦濃度設(shè)定值以及反饋的給礦濃度檢測值為PID調(diào)節(jié)器的輸 入,PID 調(diào)節(jié)器的輸出為變頻泵的頻率。該頻率可進(jìn)行自動與手動兩種控制模式。以變頻控制方式對濃密機(jī)的底流泵進(jìn)行精密轉(zhuǎn)速控制,即可控制濃密機(jī)排出的底流礦漿的濃度。
以式(2)為基礎(chǔ),對礦濃度進(jìn)行 PID調(diào)節(jié)控制,實(shí)時控制濃密機(jī)底流泵轉(zhuǎn)速,保證濃密機(jī)排出的底流礦漿濃度在合理區(qū)間。
3.3 給礦量控制
由于給礦量控制過程沒有滯后性干擾,因此其控制策略可用 PI調(diào)節(jié)器控制完成,如圖5所示。PI調(diào)節(jié)器的輸入為給礦量設(shè)定值以及反饋的給礦量檢測值,其輸出為調(diào)節(jié)閥的輸入。對調(diào)節(jié)閥的控制分為自動和手動兩種操作模式,即調(diào)節(jié)閥的開度既可以自動控制,也可以手動控制。
以式(3)為基礎(chǔ),對給礦量進(jìn)行 PI調(diào)節(jié),實(shí)時控制調(diào)節(jié)閥的開度,并對給礦量進(jìn)行精確控制。
4 應(yīng)用情況
煙氣流量計(jì)制造過程優(yōu)化設(shè)計(jì)完成后,在原選煤廠進(jìn)行為期三個月的工業(yè)試驗(yàn),并對優(yōu)化前后的浮選關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。應(yīng)用情況數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的浮選自動控制系統(tǒng),各關(guān)鍵浮選指標(biāo)參數(shù)都有明顯提升,詳見表1
5 結(jié)語
提升并加快選煤廠浮選過程的自動化、智能化進(jìn)程迫在眉睫,是進(jìn)一步提升細(xì)煤分選效果、減少環(huán)境污染的必由之路。浮選過程的藥劑控制、給礦量流量/濃度檢測、空氣發(fā)生器控制、液位控制等方面都需要進(jìn)一步展開研究。在后續(xù)的工作中,需要在硬件設(shè)備選 型、控 制 模型/算法優(yōu)化、全過程的自動化/智能化以及遠(yuǎn)程監(jiān)控等方面進(jìn)行更深入的研究。
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